近年来,河南赊店老酒股份有限公司坚持以环境无污染、资源无浪费为发展目标,走可持续发展之路,把节能降耗,最大限度地减少有害物的排量作为重中之重,采取科技创新、内部挖潜的方式,实现节能减排,保护自然环境。
科技创新,实现节能
2010年上半年,酒精生产形势严峻,粮食价格高,酒精价格低。为此,公司提出了“向内使劲、增收节支、技术创新”的十二字方针,强化内部管理,狠抓节能挖潜,使酒精生产的吨酒精耗粮下降了0.9%。公司还投资80多万元,对蒸馏工序的预热器和粗馏塔进行技术改造,使热蒸汽的利用率提高了10%,两项合计每年可为公司新增效益160余万元。
对酒精生产工艺进行改造。酒精生产原来一直采用传统生产工艺——高温蒸煮法,这种方法耗能高、安全性差、设备利用率低、出酒率低。本次改造采用国家提倡的喷射液化双酶法中低温蒸煮工艺,设备利用率高,能耗低,出酒率高。
实施能量系统改造。目前系统所用电器都是老式装置,变配电及电力动力设施都是上世纪80年代的设备,部分高压电机在实际运行的过程中,长期处于“大马拉小车”状态,造成能源浪费,同时影响生产的稳定运行。新增的变频节电装置,可以使普通异步电动机实现无级调速;启动电流小,减少电源设备容量;同时对电机具有保护功能,降低电机的维修费用,具有显著的节电效果。
对工业锅炉改造。目前使用的几台锅炉都是普通的链条式锅炉,煤耗高且不节能,本次购置的新型节能循环硫化床锅炉,降低能源消耗,年节煤率达到10%。
实施能量系统优化改造后,年节能(折标煤)量15000余吨,节约燃煤800余万元。
减少废液排放量,实现循环利用
酒精生产的副产物废糟液是一种重大的污染源,公司每天产生1万立方米以上的废糟液。自2000年以来,公司投入巨额资金购置了DDGS处理系统,将每天所生产大量的废糟液转化为DDGS饲料。分离后的清液退回生产系统,重复使用。2002年,公司又采用废热回收新技术,对DDGS系统的蒸发工段进行技术改造,改造后的蒸发系统,有效地降低了生产成本。可由于受设备、技术等因素的制约,虽采取了改进设备、清液回用等措施,仍有少量清液无法处理,影响了正常的生产。2010年初,为彻底改变这一被动局面,公司投入近400万元建成一座由1100立方米好氧罐和1000立方米的厌氧罐组成的污水处理系统,日处理污水达18000吨,处理后水质的COD指标达到了国家规定的排放标准,目前已投入运行,效果良好。
废渣制成砖,变废为宝
自备电站每天都产生大量的废物,过去都以低廉的价格卖掉,随着国家对环境的保护日益重视,相继出台了严禁建筑业使用粘土砖的有关政策。公司不失时机地上马了年产6000万块高强度粉煤灰渣砖项目。该项目的实施,实现了资源无浪费、环境零污染的目标,仅此一项公司每年可新增效益300万元。
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